前9个月,国内最大的非离子表面活性剂生产基地——吉林石化公司电石厂醇醚装置综合能耗与计划相比降低1.717千克标油/吨,与去年同期相比降低2.534千克标油/吨,创该装置投产18年以来的最好水平。
该厂醇醚生产装置是1994年建成投产的,投产以来一直使用的是工业水冷却,每小时消耗工业水0.15立方米。为了彻底扭转这一浪费现象,该厂配制了310米DN50管线和DN18管线,将循环水引入到P-803A、B物料循环泵中,彻底解决了冷却水的直排浪费的问题,每年可减少工业水用量616.5吨,节省工业水消耗及污水处理费用80.14万元。
醇醚生产用主要原料是脂肪醇,脂肪醇在温度40℃以上时,呈现为油状透明液体;如果温度低于40℃,它将呈黏稠状直至变成固体,这样就根本不能用于生产。为了解决这一问题,该厂用蒸汽熔化火槽中的脂肪醇,每月需使用低压蒸汽1100吨,全年共消耗蒸汽13200吨,价值248万元。
为节约成本、降低消耗,该厂用过去直排掉的V-702罐的热水对槽车进行加热,用胶管从V-702罐出口阀处,将其与蒸汽管线倒淋连接,把热水经蒸汽管线送入槽车夹层进行伴热加温,以此融化槽车中的脂肪醇。通过采取这一措施,每年可节省一半的蒸汽使用量,节资120多万元。